2006-11-22 05:23 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
中鋁廣西分公司熱電廠鍋爐為130t/h的高溫高壓鍋爐,自投產(chǎn)以來,由于鍋爐燃用煤種與設計煤種差別較大,鍋爐爐膛截面熱負荷過高,加上鍋爐在運行過程中經(jīng)常出現(xiàn)鍋爐來粉不好、配風不均勻等問題,導致鍋爐結(jié)焦情況嚴重,鍋爐負荷僅能帶到110t/h左右,嚴重制約了生產(chǎn)。
本項目通過更換更適用的新型引射式風粉混合器,解決了鍋爐粉不好,一次風無法平衡調(diào)整的問題;通過對燃燒器進行貼壁風、燃燼風的改造,優(yōu)化鍋爐爐膛燃燒工藝,實現(xiàn)分級燃燒,達到消除鍋爐結(jié)焦的目的。其主要創(chuàng)新點如下:
1、有效選擇和應用了新型引射式風粉混合器,該混合器在高風速下呈負壓狀態(tài),風速越大其負壓越大,有效的保證了鍋爐一次風的剛度及正常來粉。
2、增加了貼壁風,有效地防止煤粉貼壁,同時增加易結(jié)焦區(qū)域氧化氣氛,對壁面形成保護層,此外由于減少對一次風附近的供氧,避免一次風的提前擴散,有效抑制水冷壁的結(jié)焦。
3、對鍋爐燃燒進行優(yōu)化調(diào)整,在一次風處采取缺氧燃燒的方式,使該區(qū)域的截面熱負荷下降,將爐膛內(nèi)的熱負荷合理分配,降低了爐膛最高溫度;在三次風上方增加燃燼風,補充下部缺乏的氧氣,并對燃燒區(qū)域形成壓制作用,防止過熱器結(jié)焦。
改造后的鍋爐帶負荷試驗情況來看,鍋爐運行工況大為好轉(zhuǎn),鍋爐爐膛內(nèi)結(jié)焦情況基本消除,鍋爐長期帶負荷能力提高至120~125t/h,短時間可以帶130t/h負荷,改造收到了預期效果。
在總結(jié)2#鍋爐改造成功的技術基礎上,分別對3#、1#鍋爐進行了同樣的技術改造,收到了良好效果,推廣應用十分成功
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